| 型号: | 过滤介质: | ||
| 材质: | 工作压力: | ||
| 工作温度: | 形式/结构: | ||
| 过滤精度: | 使用范围: |
旁滤过滤器也叫旁通过滤器,是专门配套各类闭环循环水系统使用的过滤器,核心作用是抽取循环系统内部分水体进行旁路过滤,去除水中不断累积的悬浮物、颗粒物、胶体、藻类、黏泥和有机杂质,再将净化后的水体送回主循环系统,以此维持整体水质稳定,避免主系统出现结垢、腐蚀、菌藻滋生等问题。
旁滤过滤器是相对于全流量过滤的工艺命名,它不需要让整个循环系统的全部水体都经过过滤单元,仅需要处理总循环水量1%到5%左右的水量就可以控制整体水质,能耗和运行成本远低于全流量过滤,是目前循环水水质维护的主流工艺设备。
和通用过滤设备、全流量过滤工艺相比,旁滤过滤器具备以下突出特性:
运行成本低,能耗低:仅需要处理总循环水量的1%到5%,不需要对全部水体加压过滤,能耗仅为全流量过滤的十分之一左右,同时还能减少排污量、补水量和水处理药剂用量,大幅降低长期运行成本
不影响主系统运行:采用旁路安装设计,反冲洗、维护保养都不需要停止主循环水系统的运行,不会中断生产或者正常使用
水质稳定可控:可以持续去除循环水中不断累积的杂质,长期稳定控制水体浊度和悬浮物含量,抑制菌藻滋生,从根源上降低结垢和腐蚀的风险
自动化程度高,运维简单:主流全自动旁滤过滤器可以实现自动反冲洗,不需要人工频繁清理滤料,日常仅需要定期检查滤料损耗,定期补充或更换滤料即可,运维工作量极小
适配性强,改造方便:可以根据不同水质、不同场地、不同处理要求定制规格和材质,适配几千吨到几十万吨规模的循环水系统,对于已经投用的循环水系统,不需要大规模改造原有管路就可以加装,改造难度小投入低
旁滤过滤器一般根据项目实际需求定制生产,没有统一的固定参数,常规核心参数的范围如下:
处理能力:单台旁滤过滤器的处理能力范围从每小时5立方米到每小时1500立方米不等,可根据主系统总循环水量的比例确定实际需求
工作压力:常规运行压力范围在0.2MPa到1.0MPa之间,特殊定制的旁滤过滤器最高可适应1.6MPa的工作压力
进出水浊度:常规要求进水浊度不超过50NTU,过滤后出水浊度可稳定控制在5NTU以内,高精度旁滤过滤器出水浊度可低于1NTU
过滤精度:石英砂多介质旁滤的过滤精度一般在10微米到100微米之间,网式自清洗旁滤过滤器的过滤精度可达到5微米到50微米
反冲洗参数:反冲洗工作压力一般在0.1MPa到0.3MPa之间,单次反冲洗时间为3分钟到10分钟,反冲洗强度为10升/平方米·秒到20升/平方米·秒
外形尺寸:罐体直径范围从0.5米到4米不等,罐体高度范围从1.5米到5米不等,可根据安装场地条件调整尺寸
旁滤过滤器主要应用于各类闭环循环水系统,目前已经覆盖多个国民经济行业,核心应用行业包括:
石油化工行业:应用于炼油、化工生产装置的循环冷却水系统,去除水中的介质泄漏物、悬浮杂质,控制水质稳定,延长换热设备使用寿命
电力行业:应用于火电、核电、水电厂的循环冷却水系统,控制凝汽器等核心换热设备的结垢,提高发电效率
钢铁冶金行业:应用于炼钢、轧钢工序的循环冷却水系统,去除水中的氧化铁皮、悬浮杂质,稳定水质,减少补水排污量
市政暖通行业:应用于商用建筑中央空调循环水系统、区域供暖循环水系统,防止管道结垢堵塞,提高换热效率
文体游乐行业:应用于游泳池、水上乐园的循环水系统,净化水质满足国家标准,减少换水成本
市政景观行业:应用于人工湖、景观河道、喷泉的循环水系统,控制水体浊度,抑制蓝藻滋生,维持景观水体清澈
食品制药行业:应用于生产工序的循环冷却水系统,满足生产对水质的要求,防止菌藻滋生污染生产环境
某钢铁厂循环冷却水系统旁滤改造案例
该钢铁厂拥有总流量20000m³/h的循环冷却水系统,投用时未配套旁滤设备,运行后系统浊度长期维持在20NTU以上,冷却塔填料每年都积泥严重需要停产清理,换热管线结垢腐蚀速度快,水处理药剂消耗量比设计值高出40%。改造时加装了两台处理量500m³/h的全自动石英砂旁滤过滤器,运行三个月后,系统整体浊度稳定降到5NTU以下,药剂消耗量减少32%,循环水补水量减少26%,结垢速度明显降低,不需要每年停产清淤,每年可节省运行成本超百万元。
某大型室内游泳馆水循环处理案例
该游泳馆比赛池总水量5000m³,原有全流量过滤设备处理能力不足,水体浊度频繁超标,存在余氯异味,每半个月需要整体换水一次,成本很高。加装一套处理量100m³/h的活性炭多介质旁滤过滤器做深度旁路处理后,水体浊度稳定维持在0.5NTU以下,异味完全消除,换水周期延长到三个月以上,每年减少换水量超60%,水处理成本降低了55%。
某火电厂循环冷却水系统应用案例
该电厂装机容量600MW,循环水总流量120000m³/h,配套四台处理量1500m³/h的全自动旁滤过滤器,长期运行后循环水浊度稳定控制在3NTU以下,凝汽器管壁结垢速率降低了42%,凝汽器真空度提高0.3kPa,每年可提升发电效率带来收益超两百万元。